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收好!史上最全電除塵器故障處理措施(下篇)!

發(fā)布者:master
發(fā)布時間:2020-12-14 10:20:00
現象17:灰斗不下灰
故障原因:
1、有異物將出灰口堵?。?、由于灰的溫度過低而結露,形成塊狀物;3、熱灰落入水封池的水中,水蒸氣上升,使灰受潮,造成棚灰。
處理措施:
1、取出異物;2、檢查灰斗加熱系統(tǒng),保證正常運行;3、檢查鎖氣器,改善排灰情況。

現象18:電壓、電流全正常,但除塵效率不高
故障原因:
1、設計電除塵器容量小;2、實際煙氣流量超過設計值或振打不合適,二次揚塵嚴重;3、氣流分布不均勻;4、冷空氣從灰斗侵入,出口電場尤為嚴重;5、燃燒不良,粉塵含碳量高。
處理措施:
1、認真分析,確定原因,對電除塵器進行改造;2、改善爐窯燃燒情況,消除漏風因素,調整振打周期;3、調整氣流分布;4、加強灰斗保溫,各灰斗連續(xù)加熱;5、改善爐窯燃燒工況。

現象19:低電壓下產生火花,必要的電暈電流得不到保證
故障原因:
1、極間距變化(因極板翹曲,極板不平呈波狀,放電極線彎曲,銹蝕、氧化皮脫落,以及極板、極線沾滿灰等);2、局部竄氣;3、振打強度過大,造成二次揚塵。
處理措施:
1、調整極距,清除積灰;2、改善氣流工況;3、調整振打力,調整振打周期,減少二次揚塵。

現象20:煙塵連續(xù)監(jiān)測儀無信號
故障原因:
1、監(jiān)測儀供電不正常,儀器未工作;2、輸出信號衰減大;3、監(jiān)測儀故障。
處理措施:
1、監(jiān)測儀正常供電;2、檢查輸出阻抗是否匹配,調整其阻抗值或增加信號放大器;3、請廠家檢查、修理。

現象21:低電壓下產生火花,必要的電暈電流得不到保證
故障原因:
1、煙氣含高比電阻粉塵較多;2、高壓電流的電壓峰值過高;3、運行初期電暈電壓過高;4、電壓供電的可控硅導通角過小。
處理措施:
1、控制粉塵的化學成分和比電阻;2、煙氣調質;3、改變放電極形狀;
4、降低硅整流變壓器輸出抽頭或用二次電壓輸出較低的硅整流變壓器。

現象22:整流變壓器內部放電
故障原因:
1、整流變壓器高壓輸出回路故障;高壓輸出回路連接有兩種方式:一是為硬導線連接,如果在組裝貨吊芯檢查時損傷導線,運行中發(fā)生斷裂,就會在斷裂處產生放電一種為插接口連接,如果在組裝中或吊芯檢查后插接位置不正,接觸不良就會放電;2、高壓測量電阻質量不過關,承受不了長期的火花放電與過電壓沖擊;3、高電壓線包綁扎質量差,線帶與引出頭發(fā)生位移;4、鐵心一點接地不良造成懸浮電荷對外殼放電;5、硅堆固定環(huán)氧板因發(fā)熱碳化、老化等原因發(fā)生爬電;6、主絕緣局部存在薄弱點對地放電。
處理措施:
1、組裝與吊芯檢查時特別注意高壓輸出回路連接情況,避免損傷硬導線及插接口錯位;2、檢查高壓測量電阻,一旦發(fā)生有電阻燒毀跡象時及時予以更正換,避免故障擴大;3、加強綁扎工藝及吊芯時的檢查與處理;4、重新良好接地;5、對絕緣損傷處進行恢復強度處理,必要時予以更換;6、進行加強絕緣處理,有條件時可進行耐壓試驗。

現象23:煙塵連續(xù)監(jiān)測儀信號始終最大
故障原因:
1、監(jiān)測儀探頭被嚴重污染;2、清掃系統(tǒng)損壞或漏風;3、儀器測試光路嚴重偏離;4、含塵氣體濃度過大。
處理措施:
1、清除探頭污染;2、檢查清掃系統(tǒng)并及時維修;3、檢查測試光路,按儀器說明調整;4、檢查除塵器是否發(fā)生故障,并及時處理。

現象24:煙塵連續(xù)監(jiān)測儀信號無法調整至零點
故障原因:
1、儀器零點調節(jié)漂移;2、儀器測試光路偏離。
處理措施:
1、按儀器說明書重新調節(jié)零點;2、檢查測試光路,按儀器說明書調整。

現象25:上位機控制系統(tǒng)檢測信號失誤
故障原因:
1、有關信號采集和傳輸有誤;2、信號源輸出有誤;3、高、低壓柜向上位機輸出有誤;4、上位機對檢測信號數據處理有誤。
處理措施:
1、檢查上位機的采集板,接口和有關信號傳輸電纜,及時修理、調試和更換;2、檢查并處理有關信號源(發(fā)電壓、電流、溫度、料位濃度、開關等信號);3、檢查、調整高、低壓柜向上位機輸出信號值;4、依據實際值重新計算設定。

現象26:上位機控制系統(tǒng)不能正常啟動
故障原因:
1、上位機自身發(fā)生故障;2、計算機發(fā)生電腦病毒。
處理措施:
1、按計算機有關說明檢查處理或請廠家解決;2、清除電腦病毒。

現象27:空載運行時電壓電流值升不上,在低點長時間閃絡
故障原因:
1、電場內部未處理干凈;2、極板局部間距過??;3、固定極板的卡子跑位,產生放電;4、電場內部潮濕;5、變壓器輸出端瓷瓶或陰極框架支持瓷套表面積灰或擊穿,產生放電現象;6、整流變高壓輸出端到電場的高壓輸送回路中存在放電。
處理措施:
1、清除雜物;2、調整極間距;3、檢查并固定卡子;4、打開頂部大梁、支持瓷套、陰極瓷軸加熱器,保證其干燥;5、用酒精抹布清理干凈瓷瓶,如發(fā)現裂痕或擊穿線,立即更換;6、觀察放電位置,進行絕緣距離及措施調整。

現象28:電場閃絡時高壓瓷瓶或其它地方同時有放電,或電纜振動
故障原因:
1、瓷瓶及高壓連接部位曾經積灰,潮濕后產生放電,破壞了原絕緣件的耐壓強度;2、除塵器的地線和電源零線連接一起并共用,導致接地電阻過大,也可能導致放電時對電網形成沖擊干擾。
處理措施:
1、斷電并將高壓回路接地,用酒精擦拭放電部位,能發(fā)現有放電條紋或黑點。用酒精擦拭后可再試,如不能解決,更換原組件;2、將地線與零線分開,并測量地線的接地電阻,要求小于2歐姆。

現象29:運行中,高壓柜上一、二次電壓電流忽然往下降或自復位,屏閃爍
故障原因:
二次反饋回路串入干擾脈沖或系統(tǒng)接地不可靠。
處理措施:
1、改變反饋線路,變壓器上反饋OO線、屏敝線地應就地就近連接;2、信號反饋線屏敝層單端接地。

現象30:一、二次電流上升不成比例,一次電流猛增與突變,可能爆快熔,變壓器有明顯的異常聲音
故障原因:
1、整流變壓器低壓包短路故障;2、整流變壓器鐵芯(包括穿芯螺栓)絕緣損傷,渦流嚴重。
處理措施:
1、更換低壓包;2、重新做好鐵芯絕緣。

現象31:一、二次電流達到額定值時,一次電壓在280-330V,二次電壓在40一50KV,無閃絡
故障原因:
1、粉塵濃度低,電場近似空載;2、高壓電纜與終端頭嚴重泄漏。
處理措施:
1、增加振打間隔時間或降低振打高度;2、重做高壓電纜與終端頭。

現象32:二次工作電流大,二次電壓升不高,甚至接近于零
故障原因:
1、石英套管內壁冷凝結露,造成高壓對地短路;2、電暈極振打裝置的絕緣瓷瓶破損,對地短路;3、高壓電纜或電纜終端接頭擊穿短路;4、灰斗內積灰過多粉塵堆積至電暈極框架;5、電暈極斷線,線頭靠近收塵極;6、高壓支柱瓷瓶,陰極瓷軸及擋風板受潮積灰引起抓電;7、反電暈。
處理措施:
1、清除短路雜物或剪去折斷的電暈線;2、擦抹石英套管或提高保溫箱溫度;3、修復損壞的絕緣瓷瓶;4、更換損壞的電纜或電纜接頭;5、清除下灰斗內的積灰;6、剪去折斷的電暈線線頭;7、大梁絕緣子室和陰極瓷軸箱溫控在露點以上。

現象33:二次電流正?;蚱螅坞妷荷凛^低,電壓便發(fā)生閃絡(或欠壓 )
分析:排除這個故障首先要分清是電氣系統(tǒng)的問題還是本體部分的問題。第一步,把整流變的輸出端與高壓隔離開關(柜)的連接點開,進行電氣空升試驗,如果電壓能到72KV(額定輸出電壓)、電流基本為0,則證明電氣系統(tǒng)無問題。再按下列方法綜合評估排查。
故障原因:
1、兩極間的局部距離變??;2、有雜物掛在收塵極板或電陰極上;3、保溫箱或絕緣室溫度不夠,絕緣套管內壁受潮漏電;4、電暈極振打裝置絕緣套管受潮積灰造成漏電;5、保溫箱內出現正壓,含濕量的煙氣從電暈極支承絕緣套管內外排出;6、電纜擊穿或漏電;7、電場負壓過大,導致陰陽極晃動急劇加大,放電間距不穩(wěn)定或過小。
處理措施:
1、調整極間距;2、清除雜物;3、擦抹絕緣套管內壁,提高保溫箱內溫度;4、提高絕緣套管箱內溫度;5、采取措施,防止出現正壓或增加一個熱風裝置鼓入熱風;6、更換電纜;7、檢查鍋爐負荷,檢查引風機風量,降低電場負壓或風速;8、檢查進口煙氣溫度濕度,予以適當的調節(jié);9、投上灰斗加熱器;10、檢查灰斗有無漏風。

現象34:二次電壓偏高,二次電流顯著降低
故障原因:
1、收塵極或電暈極的振打裝置未開或失靈;2、電暈線肥大或放電不良;3、煙氣中粉塵濃度過大。
處理措施:
1、檢查并修復振打裝置;2、分析肥大原因,采取必要措施;3、改進工藝流程,降低煙氣的粉塵含量。

現象35:二次電流不穩(wěn)定,毫安指針急劇擺動
故障原因:
1、電暈線折斷,其殘留段受風吹擺動;2、煙氣濕度過小,造成粉塵比電阻值下降;3、電暈極支承絕緣套管對地產生沿面放電。
處理措施:

1、剪去殘留段;2、通知工藝人員,進行適到處理;3、處理放電的部位。

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